जब वायवीय उच्च-दबाव नियन्त्रण भल्भले जिटर समस्याको सामना गर्छ, हामीले शान्तपूर्वक यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ। वास्तवमा, हामी पहिले भल्भ कमाण्डले डेटालाई छुट्टै प्रशोधन गर्न परिवर्तन गर्छ कि गर्दैन भनेर जाँच गर्न सक्छौं। अर्को, कृपया हेर्नुहोस्!
यदि सर्वो नियन्त्रण भल्भ परिवर्तन गरिएन भने, समस्या हुन सक्छ। यदि भल्भ कमाण्ड परिवर्तन भएन र सर्वो कार्डको आउटपुट स्थिर छ भने, समस्या सर्वो भल्भ जाम भएको वा हाइड्रोलिक मोटर र भल्भ बीचको जडान जाम भएको हुन सक्छ। यदि यस समयमा सर्वो कार्डको आउटपुट हल्लियो भने, सम्भावित समस्याहरू हुन्: सर्वो कार्डको अनुचित PI प्यारामिटरहरू, भल्भ स्थिति प्रतिक्रिया उतारचढाव (LVDT गल्ती, कमजोर LVDT शिल्डिंग र अन्य समस्याहरूको कारणले), सर्वो कार्ड गल्ती।
यदि नियन्त्रण भल्भ कमाण्ड आफैं परिवर्तन हुन्छ भने, हामीले कमाण्ड किन जिटर हुन्छ भनेर सोध्नु पर्छ। यदि ग्रिड जडान अघि कमाण्ड उतारचढाव हुन्छ भने, कारणहरू निम्नानुसार हुन सक्छन्: गतिको PI प्यारामिटर अनुचित छ, जसले ओभरशूट निम्त्याउँछ; गति च्यानलको गल्ती, गति संकेतको असामान्य उतारचढाव निम्त्याउँछ, जसले गति लूपको आउटपुट उतारचढाव निम्त्याउँछ। गति च्यानल विफलताको सम्भावित कारणहरू हुन्: चुम्बकीय प्रतिरोध प्रोब विफलता, खराब गति शिल्डिंग र यस्तै। यदि ग्रिड जडान पछि भल्भ स्थिति कमाण्ड उतारचढाव हुन्छ भने, कारणहरू निम्नानुसार हुन सक्छन्: पावर र प्रेसर सर्किटको अनुचित PI प्यारामिटरहरू, जसको परिणामस्वरूप ओभरशूट हुन्छ; प्रवाह वक्रको इन्फ्लेक्सन बिन्दुमा भल्भ चलिरहेको छ; प्राथमिक आवृत्ति मोड्युलेसन गति उतारचढाव; रिमोट कन्ट्रोल कमाण्ड उतारचढाव, आदि।
पोस्ट समय: अक्टोबर-०९-२०२१